芯片失效分析:芯片内部BUCK电路无法启动

张开发
2026/6/7 23:24:47 15 分钟阅读
芯片失效分析:芯片内部BUCK电路无法启动
报告核心针对芯片集成Buck电路使用1个月后出现“常温无法启动、加热/提高输入电压可正常启动”且EMMI、OBIRCH测试均异常排除封装/键合问题的失效分析梳理全流程疑问及结论确保逻辑闭环、无细节遗漏。1. 失效现象相关疑问1.1 芯片失效现象核心失效现象如下① 初期工作正常使用约1个月后出现异常② 常温下无法启动Buck电路的SW管脚始终处于0V无任何高电平及开关波形③ 加热芯片后芯片可正常启动SW管脚出现正常开关波形④ 提高Buck电路的输入电压VIN芯片也能正常启动⑤ EMMI测试可观察到芯片内部微弱发光亮点⑥ OBIRCH测试可检测到对应位置的异常热点⑦ 已排除封装、键合不良问题确定失效位于芯片内部。1.2 SW管脚始终为0V可能的两种核心原因是什么如何区分两种核心原因及区分方法如下1下管NMOS一直导通常闭SW被内部强拉至GND此时外部给SW脚加10k~100kΩ弱上拉电阻上拉至VINSW电压仍无法拉起始终接近0V但此类属于短路/击穿类失效会表现为“越热越坏”与本次“加热变好”的现象矛盾可排除。2上管PMOS完全不导通上下管均未被驱动驱动级未工作SW节点处于高阻态外部加弱上拉电阻后SW可被轻松拉至接近VDD本次失效符合该特征说明SW恒为0V是因为SW节点浮空后被衬底/寄生结构拉至GND而非下管强导通。1.3 SW管脚的耐压能力如何取决于哪些参数对本次上拉测试有何影响1SW管脚耐压规格集成Buck芯片典型值正向最高耐压为VIN0.3V负向最低耐压为-0.3V2耐压核心决定参数① 下管NMOS的漏极氧化层厚度TOX厚度越厚正向耐压越高反之越低② 下管NMOS体二极管寄生PN结决定负向耐压负压超过-0.3V易导致大电流、闩锁③ 芯片工艺节点工艺越先进线宽越小TOX越薄耐压越低如180nm工艺可扛20~40V65nm工艺仅能扛5.5~7V④ 内部ESD/齐纳钳位部分芯片SW脚内置钳位二极管钳位电压通常为VIN0.3V~7V超过会导致钳位导通影响测试结果3对本次上拉测试的影响本次上拉测试选用10k~100kΩ弱上拉电阻上拉电压≤VIN电流仅几十~几百μA完全在SW管脚耐压范围内不会击穿芯片可安全测试。2. 失效定位相关疑问2.1 EMMI和OBIRCH均检测到异常分别说明什么问题为何两者都会出现异常1EMMI检测到亮点说明芯片内部存在微弱漏电、局部电场集中产生了微弱热载流子载流子复合时发射光子被高灵敏相机捕捉到亮点并非强击穿导致而是弱漏电相关的微弱发光2OBIRCH检测到热点说明芯片内部存在高阻区域如金属/通孔空洞激光扫描加热时高阻区域的电阻变化剧烈通过锁相放大检测到异常对比度定位出高阻位置3两者均异常的原因芯片内部的高阻区域如驱动路径空洞一方面导致局部电场集中产生微弱热载流子发光EMMI亮点另一方面本身为高阻对激光加热的响应明显OBIRCH热点且两者位置基本重合对应同一失效点。2.2 排除封装/键合问题的依据是什么排除依据有两点① 封装/键合不良的失效点通常紧贴焊盘Pad或Pad边缘而本次EMMI、OBIRCH的异常点位于芯片内部Buck功率管/驱动级区域与Pad位置无对应关系② 封装/键合不良多表现为“时连时断”受按压、振动影响明显且不会出现“使用1个月后才失效”的特征与本次失效规律不符。2.3 失效点具体位于芯片内部哪个位置按概率排序是什么失效点明确位于Buck电路内部且100%与上管PMOS相关排除下管问题按概率排序如下1上管PMOS的栅极驱动路径金属线/通孔概率≥85%核心问题是驱动路径因电迁移形成微空洞导致驱动能力下降2上管PMOS的漏极接SW金属/通孔概率次之空洞导致输出路径高阻上管无法正常导通3上管PMOS的源极接VIN金属/通孔概率较低空洞导致供电路径高阻上管无法获得足够供电4前级驱动管的漏极互联高阻概率最低导致驱动信号无法有效传递至栅极。3. 失效机理相关疑问3.1 芯片“常温不启动、加热/提高输入电压可启动”的核心原因是什么核心原因是“上管PMOS驱动不足Vgs不够”具体逻辑如下1PMOS导通条件VgsVth栅极电压比源极电压低足够多上管PMOS源极VsVIN正常工作时栅极Vg需拉至接近GND使Vgs≈-VIN管子全开2常温不启动驱动路径存在电迁移空洞高阻导致栅极无法拉至足够低Vgs绝对值偏小上管无法充分导通SW无法被拉高始终为0VBuck无法启振3加热可启动加热后空洞处的电阻下降金属/半导体正温度系数特性驱动能力改善栅极可拉至更低电压Vgs绝对值变大上管恢复导通Buck正常工作4提高输入电压可启动VIN上升后VsVIN升高若栅极电压不变Vgs绝对值|Vg-Vs|会自动变大满足PMOS导通条件上管开启Buck启振。3.2 什么是“势垒”与本次失效有何关联1势垒的通俗含义电子从一个区域流到另一个区域时需要克服的“能量门槛”类似“小山坡”电子能量足够就能越过不足则无法通过2与本次失效的关联芯片内部的电迁移空洞的附近存在金属-金属、金属-半导体接触势垒以及缺陷态形成的能量势垒常温下电子能量低无法越过势垒导致路径高阻、芯片不启动加热后电子动能增加可顺利越过势垒路径导通性改善芯片恢复工作这是“加热变好”的核心物理机制。3.3 空洞电迁移Void是如何形成的为何会在使用1个月后才出现1空洞的形成过程电迁移EM芯片内部金属线铝/铜中的金属原子在长期大电流流过时会被高速电子撞击电子风力顺着电流方向迁移上游原子被吹走后留下空位Vacancy空位不断合并最终形成肉眼/SEM可见的空洞导致金属线/通孔电阻飙升2使用1个月后才出现的原因电迁移是“缓慢累积的磨损失效”并非瞬间失效——初期空洞未形成电阻无明显变化芯片正常工作随着使用时间增加空位不断聚集、空洞逐渐长大约1个月后空洞大到导致驱动路径高阻芯片出现失效属于典型的“晚期失效”。3.4 如何证实芯片内部存在空洞有哪些权威测试方法可通过“无损定位破环观察”的组合方法证实行业公认的金标准流程如下1OBIRCH无损定位已完成通过激光加热定位到高阻异常点该异常点即为空洞所在位置但无法看到空洞的具体形态2FIB切割SEM观察核心实锤方法用FIB在OBIRCH定位的异常点处切割断面放入SEM观察可直接看到金属线/通孔内的空洞凹坑、断颈、未填满、填充不连续等是100%实锤证据3补充方法去层DelayeringSEM俯视逐层剥掉介质可看到金属线的凹陷、缩颈等空洞相关痕迹也可实锤但不如FIB剖面直观4无效方法SAT超声波扫描仅能看封装分层X-Ray仅能看大金属线/键合丝均无法看到亚微米级的金属/通孔微小空洞对本次失效无帮助。4. 失效根源相关疑问4.1 空洞的形成是工艺原因导致的还是设计原因导致的核心根源是什么空洞的形成既可能有工艺因素也可能有设计因素但本次失效以“设计原因为主工艺因素为次要帮凶”具体分析如下1设计原因核心根源电迁移的本质是“电流密度太大”本次设计存在明显不足——Buck上管PMOS的栅极驱动路径金属线宽度不够、通孔数量太少电流密度预留余量不足长期大电流流过导致原子迁移、空洞形成符合“使用一段时间坏、失效位置固定在高电流区域、大批量陆续失效”的设计原因典型特征2工艺原因次要因素晶圆厂制程问题如金属层偏薄、通孔填充不饱满、金属晶粒结构差会加剧电迁移速度让空洞更快形成但并非根本原因工艺问题的典型特征是“某几批晶圆集中坏、刚出厂就不良”与本次失效规律不符3总结根本原因是“设计阶段电流密度预留余量不足”工艺因素加速了失效进程。4.2 如何快速区分空洞形成的设计原因与工艺原因行业通用判断口诀结合本次失效可快速区分① 刚出厂就坏 → 工艺问题② 用一段时间坏且失效位置固定在大电流区域如Buck功率管、驱动路径 → 设计问题电迁移③ 某几片晶圆集中坏同一片晶圆成片失效 → 工艺问题④ 大批量使用后陆续失效失效位置统一 → 设计余量不足。5. 终极结论与补充疑问5.1 本次芯片失效的终极机理是什么本次芯片失效为“Buck上管PMOS栅极驱动路径电迁移空洞导致的高阻型可靠性失效”完整机理如下芯片长期工作时Buck上管PMOS的栅极驱动路径金属线/通孔因设计电流密度余量不足在大电流作用下发生电迁移金属原子迁移形成微空洞导致驱动路径高阻常温下高阻导致栅极驱动不足PMOS无法充分导通SW节点恒为0VBuck无法启振芯片无法启动加热后空洞处电阻下降驱动能力改善Vgs绝对值变大PMOS恢复导通提高输入电压后Vgs绝对值自动增大也能使PMOS导通两种方式均能让Buck正常工作驱动路径高阻区域因电场集中产生微弱热载流子发光导致EMMI检测到亮点同时高阻区域对激光加热响应明显导致OBIRCH检测到热点失效位于芯片内部排除封装/键合问题工艺因素仅加速失效非根本原因。5.2 如何彻底解决该失效问题核心从设计层面整改补充工艺管控具体措施如下1设计整改核心① 加宽上管PMOS栅极驱动路径的金属线宽度降低电流密度② 增加驱动路径的通孔Via数量提升电流承载能力③ 增加上管PMOS并联手指数量分散电流避免局部电流密度超标④ 优化散热设计降低芯片工作温度减缓电迁移速度2工艺管控辅助与晶圆厂沟通优化金属层厚度、通孔填充工艺改善金属晶粒结构减少工艺缺陷对电迁移的加速作用3测试验证整改后通过长期老化测试模拟1个月以上使用场景、高低温启动测试、EMMIOBIRCH测试验证整改效果。

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